f调笛子演奏:水轮机微机调速器常见故障的处理

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/27 16:30:35

水轮机微机调速器常见故障的处理

所谓常见故障是指调速器投运前或大修后经过调整、试验合格,能投入正常运行,在以后的正常运行中,由于调速器部件产品质量问题,机构松脱变位、机械杂质堵塞、参数设置改变等原因引起的故障。为帮助运行人员迅速判断故障原因和故障部位及时排除故障,本节列举了可编程调速器运行时可能发生的故障及处理措施。
(一)开机、并网及空载运行时常见故障
1.上电后出现电气故障无法开机
该故障的可能原因有:
(1)可编程控制器的运行开关未置于“RUN”位置,“RUN”灯未亮,可编程没有投入运行,可能导致电气故障灯亮。
(2)可编程控制器故障,此时可编程故障灯亮。导致可编程控制器故障有多种原因,主要的有模块故障,程序运行超时,状态RAM故障,时钟故障等。此时应先切手动,暂停运行,过一会儿再重新启动,一般即可恢复正常。如果是常驻性故障,应检查相关模块运行指示灯是否正常,对不正常的模块应进行更换。
  (3)“电气故障”继电器接点粘连或继电器损坏。此时可检查可编程控制器“电气故障”端子是否有“电气故障”的信号输出(即观察可编程对应输出端口指示灯是否亮)即可判断是否继电器的问题。
(4)测频故障导致“电气故障”灯亮,观察显示屏是否显示“机频故障”。
2.手动开机并网,切至自动后导叶全关
(1)水机自动屏/LCU的停机令未复归。
(2)电气部分连线接触不良、元件损坏。如PLC的调节输出电压未送至综合放大板,功率管损坏短路,或调节阀的线圈与控制信号线接触不良等。
(3)若调节器输出有开机信号,则可能是电液转换部件卡在关机侧,清除电液转换部件故障。
3.发开机令后调速器不响应
(1)调速器没有切为自动状态。手动状态时,切除了电气部分对机械部分的控制,上位机指令不起作用。
(2)紧急停机电磁阀没有复归。由于采用具有定位功能的两位置电磁换向阀,紧急停机信号解除后,电磁换向阀保持在原紧停位置,必须在复位线圈通电后,紧急停机功能才能解除。
(3)水机自动屏/LCU的停机令未复归。电站试验、事故检查后,易发生停机令未解除的情况,停机令级别高于开机令,调速器执行停机令。
(4)电液转换部件被机械杂质卡住。在机组运行初期易出现。
4.开机后,机组频率稳定值小于50HZ
(1)调速器未投入跟踪网频时,频率给定值小于50HZ时。可人工调整(增加)按频率给定值调节机组频率;若自动准同期装置投入也会增减频给。
(2)空载开限值小于实际空载开度,故机组频率小于50HZ,适当调大空载开度限制值。
(3)人工给定水头信号时,可能水头给定值偏小,导致空载开限低,调整水头值。
5.机组自动空载频率摆动值过大
(1)如果手动空载频率摆动值过大,例如:在0.5~1.0HZ,而自动空载频率摆动在0.5HZ以上,这是由于机组结构和水流等因素造成,调整调节参数KP、KI和KD有可能使空摆减小一些,调整原则是使调速器动作加快。即适当增大KP和KI整定值。增大KD效果比较明显。若摆动值偏大而且等幅摆动,周期短,可能是调节参数设置不当,适当减少KI。若摆动值偏大,而摆动周期长,可能是随动系统放大系数偏小所至,适当增大随动系统中的放大系数。
(2)调节参数设置不当
积分系数偏大:积分系数过大系统表现为较大的滞后特性,机组频率可能出现较大的等幅振荡;
比例系数偏大:比例系数过大,意味着较的频率偏差也会有较大的调节信号输出,因过调节而造成机频多次振荡。
(3)随动系统放大倍数偏小,死区补偿不足。由于中位密封的需要,各种液压滑阀处于中位时有一定的搭叠量,控制时需由电气部分进行死区补偿。较大的死区会使得机组频率等幅振荡,死区越大,振荡幅值越大。
(4)机组频率信号源受到干扰,导致机频无规则的摆动。常见的问题有:频率线未用屏蔽线或屏蔽线接地不良,或一根频率线悬空;频率信号线与动力线近距离并行;在机组首次开机时残压太低;电站中大功率电气设备启停、直流继电器或电磁铁吸/断造成的强脉冲电磁干扰等。
(5)接力器与导水机构间有过大的机械死区。这种情况下,调速器手动时机组频率摆动可达0.2~0.3Hz甚至更大,自动时机组频率摆动则大于或等于上述值,调节PID参数也无明显效果,应停机检查并处理。
(6)导叶位移传感器松动或在某区域接触不良,使得反馈信号不是随接力器的行程线性变化,甚至造成反馈信号无规则的跳动。
(7)调速器至接力器的油管路中存在空气,导致接力器的不规则抽动。
(二) 机组带负荷运行时常见故障
1.溜负荷
所谓溜负荷是指在系统频率稳定,也没有进行减负荷操作的情况下,机组负荷全部或部分自行卸掉。其原因可能有:
(1)电液转换部件卡在偏关侧,此时开机侧线圈虽有电压,而接力器却一直向关机方向运动,导致机组负荷全部卸掉。
(2)综合放大板开启方向功率放大管损坏,造成调速器只能关,不能开。当系统频率稍高时,调速器会不断自行关小导叶,使机组卸掉部分负荷;但当系统频率稍低时,它又不能开大导叶,增加负荷。对此情况,可以人为增减功率给定,检查接力器开度能否随之增大减少,就可作出判断。
(3)导叶位移传感器因定位螺钉松动,导致传感器传动部分移位,致使传感器输出的反馈值大于实际导叶开度,此时,并网运行机组将自行卸掉部分负荷。
(4)因干扰或其他原因导致机频的测频出错。若瞬时的干扰使调速器测得一个较高频率,则调速器因频率升高而关闭导叶,由于功给仍保持原值,导叶又会慢慢恢复到原有开度。
与溜负荷相对应的是自行增负荷故障,其原因与上述分析类似,但方向相反。
2.接力器抽动
其故障原因可能有:
(1)位移传感器松动或在某区域接触不良,使得反馈信号时有时无,产生错误的反馈信号,引起接力器的抽动。
(2)随动系统死区补偿过大,使接力器在调节时出现过调,导致抽动。
3.负荷突减至零并能稳定运行
(1)一般是断路器辅助接点接触不良。
(2)可能是断路器位置信号回路断开。
4.调速器不能紧急停机
调速器不能紧急停机的主要原因可能有:
(1)紧急停机令没有送到微机调速器的相应输入端。可观察紧停指示灯是否亮或用万用表测量。
(2)紧急停机信号未送达紧急停机电磁阀线圈。可测量紧急停机电磁阀线圈插头是否带电。如未带电,可能是相应连接线连接错误或接线松动。
(3)如紧急停机电磁阀线圈插头有电,而接力器不关机,则可能是紧急停机电磁阀故障或损坏。可检测线圈电阻以判断线圈是否断线。如线圈正常,应检查电磁阀芯是否卡死,液压系统有无故障。
(三) 甩负荷及停机过程中的不正常现象
(1)甩负荷时,机组转速上升过大,超过调保计算给定值。可能是调整关闭时间的限位机构松动,使接力器关闭过慢,重新调整接力器关闭时间。
(2)甩负荷时蜗壳压力上升过大,超过调保计算值,可能是调整接力器关闭时间的限位机构松动。使接力器关闭过快。重新调整接力器关闭时间。
(3)甩负荷过程中,超过3%的波峰多于2次且转速波动大,调节时间长,原因详见空载转速摆动值偏大一节。
(四) 水轮机微机调速器自检发现的故障及处理原则
现代水轮机微机调速器,不论大型中小型都设置有故障自诊断功能,大型调速器一般设置的检测项目多一些,灵敏度和准确率可能高一些,中小型水轮机微机调速器的设置的自检项目数少,各调速器厂生产的产品还不尽相同,但一般设置了如下故障自诊断项目:
(1)机频和网频信号输出突然消失或变化;
(2)导叶位置传感器输出突变或消失;
(3)水头信号突变或消失;
(4)主配压阀卡阻;
(5)电液随动系统故障(包括电液转换部件故障);
(6)计算机主要模块故障。
微机调速器检测到以上故障后,均会自动作出处理,例如:自动转入手动运行并发出故障报警信号。各生产厂家的处理措施不尽相同,但一般产品产品说明书中会说明故障的相应处理措施。不论那种自检出的故障,都会以有故障报警信号送到中控室或上位机,运行人员接到报警以后,无论调速器是否自动排除故障,运行人员都必须检查故障是否排除,未能排除的故障应即时处理。