德云社女主持人:中国煤炭地质钻探技术介绍_山西省煤炭地质114勘查院

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2008年04月17日
我国煤炭资源丰富,开发利用历史悠久,往上可追溯到我国西汉时期。到了近代1903年,我国已有用英国蒸汽钻机进行煤矿老窖钻探施工的记录。1946年9月30日,地质专家谢家荣应用日本利根RL-150型钻机,在安徽淮南煤田布孔进行钻探施工。直到新中国成立之际,煤炭地质勘探工作仍十分落后,只有工人四百余名,技术人员十几个,和日伪时期留下的57台破烂不堪的手把给进式钻机,仅在个别矿区有零星的钻探工作量。
新中国煤炭地质勘探工作得到飞速发展,先后在全国29个省区建立100多个勘探队,年开动钻机近千台。统计至1995年,累计完成钻探工作量74,088,729m,探明煤炭储量超过10000亿t,钻月效率由解放初的87m提高到400余m,煤心采取率由35.7%提高到90%以上,为我国煤炭工业发展提供了可靠资源保证。
钻探工程作为煤炭勘探重要手段,除了从事煤炭地质勘探外,已全面进入社会地质、岩土基础工程市场,获得良好的社会效益和经济效益。
1.钻探工艺、技术不断发展
1.1钻探技术发展阶段
20世纪50~70年代间,煤田钻探主要采用普通硬质合金和铁砂、钢粒分层钻进工艺。50年代前期采用的钻进参数为:轻压、慢转、少给水。钻孔开孔直径大,一般为150mm,终孔直径为91或75mm,其钻探效率低、质量差、事故多。随后受“大跃进、放卫星”的影响,在软地层采用的“高压大水无岩心快速钻进测井解释法”,无心钻进比例一度上升到70%~80%,曾创单机日进尺1140m、月进尺10335m记录,钻探效率显著提高,但质量直线下降。
为解决硬岩钻进效率低的问题,于1969年起步,煤田地质系统开始了人造金刚石、金刚石钻头、金刚石钻进技术的研究、制造与应用,先后建成西安、石家庄两个人造金刚石合成和钻头制作车间,年产几十万克拉人造金刚石,用于钻头制造。
为进一步提高效率与质量,煤田地质系统于1980年前后开展了绳索取心钻进技术研制试验。先后在河北一队、河北三队、一二九队进行绳索取心金刚石钻进技术生产试验。1985~1995年间,在“以绳索取心、金刚石钻进技术为主导,因地制宜地推广多种工艺相结合”的钻探方针指导下,总局对钻探技术工作给予了极大重视,投入了相当的人力、物力与资金。取得一批水平很高的科研成果,有效的促进了煤田钻探新技术、新工艺的发展。历年完成的钻探工作量及有关技术经济指标见表1。 历年煤田钻探完成工作量及技术经济指标一览表    表1
时期
完成工作量 (m)
最高开动钻机 (台)
平均开动钻机 (台)
钻月效率 (m)
小时进尺 (m)
煤芯采取率 (%)
特甲级孔率 (%)
无芯进尺比例 (%)
平均孔深(m)
三年恢复
304356
263
27.5
265
0.45
35.7
一五
4070199
662
480.4
147
0.80
76.2
398
二五
9582759
972
641.5
256
1.47
65.6
85.7
21.8
375
三年调整
3506168
561
425.6
243
1.29
86.3
69.4
6.2
322
三五
7268940
659
392.2
316
1.58
69.7
72.9
27.9
428
四五
12280189
733
616.6
344
1.56
63.7
65.9
31.8
386
五五
16290468
948
751.9
368
1.66
76
74.7
40.5
445
六五
10807779
844
659.8
303
1.42
87
90.8
21.8
435
七五
6357537
750
409.7
284
1.37
88.2
77.2
15.7
401
八五
3620334
618
205.8
298~365
1.45~1.5
88.9~93.6
87~93.6
16.6`20.5
343~463
注:八五期间未能合计的数据采用五年间最高、最低两个数据表示。
1.2以金刚石钻进为主导,不断提高钻探技术水平
(1)金刚石钻进技术稳步发展。从80年代中后期开始,绳索取心金刚石钻进工艺逐步应用于煤田钻探。为充分发挥绳索取心金刚石钻进工艺优势,紧扣配套、完善、发展、提高这一关键环节,以钻探施工中急需解决的生产、技术难题为目标,以科研项目为突破口,二者有机结合,在绳索取心金刚石钻进搞得较早的福建煤田地质局,先后立项Ⅱ类钻探科研项目4~5项,到1990年8月,福建煤田地质局的岩心钻探全部实现绳钻化,并使用至今。该局钻月效率从1985年打钢粒时的182m提高到2000年的861m,钻孔深度可达1400m,树立了我国南方地区的煤田钻探样板。其六•五至九•五期间钻探效率、质量情况见表2。
福建局1981~2000年钻探效率、质量情况一览表  表2
时期
完成工作量 (m)
完成钻月数 (个)
钻月效率 (m/钻月)
竣工钻孔数 (个)
特甲级孔率(%)
特级孔率 (%)
六·五
202647(普工)
1055.39
192
415
24.8
绳钻合计
254892
766.28
333
422
91.9
71.6
七·五
103265(绳钻)
442.49
233
181
89.5
64.1
八·五
102379(绳钻)
242.18
423
173
91.3
71.7
九·五
49248(绳钻)
81.61
603
68
100
91.2
福建煤田地质局绳钻其它经济技术指标:小时效率2.15m/h(省外达3.22m/h);转速500~900r/min;钻头平均寿命50~60m/个(省外平均寿命120~245m/个),最高寿命290.77m;最大提钻间隔135m;绳钻钻杆平均寿命9000m;累计节约钻探费用达2629万元以上。
(2)钻头研制应用成果累累。钻头的好坏是提高钻进效率的关键。煤炭钻探中的软~中硬岩石约占70%,对硬质合金取心钻头改进、研制出铸造锯齿形贴镶、三刮刀、排状合金和装配式等不同类型的钻头40多种。20世纪90年代前后,针对不同岩层,对天然、人造、聚晶、复合片等类型的金刚石钻头进行了研制应用,取得良好效果,基本满足生产需要。如湖南煤田地质局和湘潭煤机厂研制的电镀金刚石钻头,选用不同配方得到不同的胎体硬度,以高强度金刚石、聚晶或聚晶烧结体为保径材料,运用电镀二次成型工艺,较好解决了电镀钻头保径能力较弱的技术难题,该系列钻头平均寿命63.88m。四川煤田地质研究所研制的绳索取心聚晶钻头用于钻进可钻性2~6级岩层,平均时效2.36m/h,平均寿命165.8m。山东煤田地质局与西安煤科分院钻探所合作研制的复合片无心钻头,在山东济宁煤田唐口勘探区应用,平均时效1.56m/h,平均寿命205.20m,钻头最高进尺876m。
1.3用其所长,因地制宜发展多种钻进工艺
(1)空气泡沫钻进工艺。在20世纪90年代初期,煤田钻探施工便遇到了在干旱缺水地区需要穿过老窿、空巷等严重漏失地层的生产技术难题。如在山西大同的同忻勘探区施工中要穿过2~3层的采空区,采用水介质循环的常规钻进工艺困难极大,仅技术护壁套管就要下数层。通过开发应用空气泡沫钻进工艺,不仅有效解决了钻孔严重漏失和护壁的技术难题,还大幅度提高了钻探效率。泡沫钻进孔深达601m。
(2)潜孔锤反循环钻进工艺。总局立项在河北煤田四队,对深孔高水柱大背压下的反循环中心连续取样(CSR)空气潜孔锤钻进工艺开展了较为深入的研究,先后在3个钻孔进行了生产性试验,孔深分别为342.20m、363.01m和410.33m,达到国内潜孔锤钻进深度先进水平。但在高水柱大背压的情况下,受配套设备性能的制约,孔深超过300m以后小时效率提高幅度下降很快,在经济上已不尽合理。潜孔锤钻进工艺用于大口径水文水井钻进也取得较好效果。
(3)气动潜孔锤钻进工艺。首先在北京矿务局勘探队,针对京西地区的玄武岩、细粒砾岩等坚硬岩层进行了气动潜孔锤钻进工艺研究,在8个钻孔进行生产试验,累计进尺905.9m,平均时效8.22m,钻月效率398m,较常规工法时效提高17倍,钻月效率提高23倍。随后,这项技术在河南、江苏、湖南、贵州等省煤田勘探中推广应用。值得一提的是应用此工艺,在河南钻进平顶山砂岩,无论时效还是钻效均得到大幅度提高,成本直线下降,成为该地区浅部地层突破该岩层的首选工艺。
(4)液动冲击回转钻进工艺。针对煤田勘探施工中较深地层的强研磨性坚硬岩石,开发应用了液动冲击回转钻进工艺,以取代钢粒钻进。研制出MTK-91阀式正作用和MSC-75射流式冲击器及其配套钻头和生产工艺。在3个队42个钻孔的试验中,累计进尺6774.52m,与回转钻进比较,其机械钻速提高25%以上,材料消耗大幅度下降,孔斜率降低。
(5)受控定向钻进技术。由于南方一些地区煤层赋存构造复杂,常规钻进工艺无法满足地质设计要求,我们开发应用了受控定向钻进技术,所采用的造斜机具主要为:螺杆定向和MLZ-89连续造斜器两种。通过该项技术的应用,很好的解决了四川、江西等省在陡直地层找煤勘探的技术难题,中靶率高,特甲级孔率达到80%以上,完全满足地质设计要求,取得良好的社会经济效益。
1.4改进采煤工具和工艺,保证钻孔质量
针对松散、破碎、膨胀,瓦斯量大的煤层,先后研制了SMQ、DMD、DQX等多种类型的取煤器,它们单动性能好,内管为半合管自锁,可以合理调整钻井液在钻头部份的分流高度、流量、流向,卡簧或爪卡簧卡心。在采心操作工艺方面突破了过去的传统——轻压慢转小水量,而是采取尽快使煤心钻入容纳管的方法,减少磨损和冲蚀,提高煤心采取率和完整度。
1.5提高钻井液性能,保障安全生产
为保证安全快速钻进,针对煤系地层水敏性强,孔壁稳定性差的特点,先后研制和推广了多种性能优良的泥浆处理剂和泥浆,较好的解决了钻孔护壁问题。如早期的煤碱剂、钙处理泥浆,后来的双聚泥浆、人工钠土、田菁粉、ST-1防塌剂等。还大力推广应用低固相、无固相钻井液,采用191、高吸水树脂、水泥等材料进行护壁堵漏。通过建立三级泥浆管理体系及制度,极大提高了泥浆管理水平,有效降低了孔故率,实现了安全生产。
1.6计算机、微电子技术研究应用初获硕果
由总局立项,山东煤田地质局承担研究的Ⅰ类科研项目《钻井参数监测系统的研制与应用》,已于1998年11月通过部级鉴定。该项目的完成标志着煤田钻探技术工作在计算机、微电子技术方面的深入应用有了重大突破。与国内外同类钻参仪相比,该系统具有小型化程度高,监测功能多(钻压、钻速、泵量等10个钻进参数),观察、操作便捷,可靠性强等特点,系统总体技术性能居国内领先水平,部分主要性能达到国际先进水平。该项目的研究应用成功,为定量监测、人机结合、优化设计、科学打钻的模式提供了现代化的技术手段。
2. 钻探装备不断更新
建国初期,为了解决对钻探设备的急需,从前苏联引进大量成套的KA-2M-300型、KAM-500和Б-3型(千米)手把式钻机。与此同时,开始了仿制国外钻机工作。又陆续成套引进了一些结构、性能较为先进的液压给进立轴式钻机。如1957年引进瑞典克芮留斯公司的HX-60型液压钻机,1958年引进前苏联ЗИФ-650型液压立轴钻机;以后引进了部分样机,如1974年引进瑞典鲍格曼鲍尔公司的托拉姆2×20型无塔全液压钻机; 1979年引进日本利根公司的TXL-1E型钻机;1983年从法国福拉科公司引进的RH-28型车装全液压水文钻机;1984年从美国英格索兰公司引进RO-300型车装钻机等。这些钻机的引进无疑为钻机研制及钻探工艺的开发,提供了很好的借鉴。
根据煤田勘探的需要,煤田地质系统陆续建立了若干钻探设备专业制造厂,不少省局也建立了机修厂。通过对国外钻探设备的消化和吸收,从20世纪60年代中期开始,我国自行设计、制造的钻探设备已开始取代进口设备,旧式手把钻机逐步被淘汰。石家庄煤机厂等厂家先后研制出TXU-700型、THJ-1500型、TK系列等液压立轴式岩心钻机和JTS系列水井钻机。TK系列岩心钻机具有扭矩大、变速范围广、液压给进、自动夹持等特点,深尺钻机装有水刹车,使升降钻具作业可靠省力,基本满足煤炭钻探进行绳索取心、金刚石钻进、冲击回转钻进等工艺的需要。至20世纪80年代,煤炭地质系统的岩心钻机、水文水井钻机、工程勘察钻机、泥浆泵、钻塔等设备已形成系列,钻探设备基本实现国产化,并开始有少量出口。
20世纪50~60年代,泥浆泵基本由前苏联引进。20世纪70年代开始使用自行研制的NBH-250/60、NBH350/80型号的三缸单作用定量泵。从20世纪80年代开始,又生产有变量装置的NBB-200/40、NBB-250/60型号的三缸单作用往复泵,该系列水泵具有良好的工作特性和较高的安全系数,有效减少了故障时间和现场维修工作量。河北煤田地质局研制的JSN、SJB等型号除砂器,提高了钻井液净化工作的机械化程度,有效保证了钻井液的性能指标。
野外钻机搬迁工作基本上配备了吊车、液压随车吊等设备,节省了搬迁时间。由宁夏煤田地质局研制的M型高度可调钻塔深孔作业平台,钻塔、钻机、泥浆泵全部安装在一个可起落的作业平台上,可整体运输。钻塔为3层可伸缩式两脚门型,平台和钻塔起落由液压控制。通过了4个钻孔、2451m的生产试验。由安徽煤田地质局与中国矿大合作研制的ZT-A型两脚轻便钻塔,具有重量轻,操作安全,分段组合,地面安装拆卸,整体起落等特点,经过6200多米的使用,最深钻孔1034.49m,使用效果良好。
钻场基本上实现了升降钻具工序的机械化,普遍使用了拧管机、塔上无人提引器、摆管器等,有效减轻了工人劳动强度。
3. 发挥比较优势进军大地质,大市场
20世纪80年代末,煤田地质队伍实施“大地质、大市场”战略。起初由老千米型改造钻机为主,迅速发展到的以大型专用桩机为龙头,大中小专用机械设备基本齐备,并引进了国外先进的地下连续墙、锚杆、旋挖等施工设备,多种施工工艺、手段俱全,能够满足各类工程施工要求的局面。施工项目从楼房基础到道路桥梁,从工程地质到环境地质灾害治理等。已承接、完成了如工程地质勘查、井筒冻结、帷幕注浆、深水井、盐井、地热井、浅层石油、煤层气、边坡锚固、钻孔灌注、旋喷、挤密基础桩等的工程施工。
以广州中煤江南基础工程公司的“长江重要堤防加固工程江永坝标段防渗墙工程”、江苏长江机械化基础工程公司的“南京地铁玄武湖隧道防护桩工程”、中煤地质总公司的“南京地铁鼓楼车站连续墙防护工程”、安徽两淮地质基础工程公司的“上海联合广场基础桩工程”、湖南基础工程公司“广东珠海淇澳大桥大口径嵌岩桩工程”等一批品牌项目为代表,充分展示了煤炭地质系统在岩土钻掘基础工程施工方面的水平与技术优势。
大口径硬岩钻进与卵砾石钻进是钻孔桩施工的两大难题。湖南煤田地质局通过科研攻关,研究、总结出一套行之有效的施工工艺、钻头加工维护工艺,在大口径桥梁桩施工市场中打出了效率,树立了形象,赢得了信誉,占领了市场,获得了效益。产值逐年上升,1993年为1531万元,至1999年为5163万元,七年间累计创造产值29129万元。
河南煤田地质局为了适应陕北石油开发市场的激烈竞争,以现有设备为基础积极进行完善、配套、改造,并深入开展丛式井钻井技术的研究与开发,形成独具煤田特色的丛式井施工工艺。丛式井施工钻机从1997年的1台发展到2002年的11台,钻月效率从1997年的900米提高到2001年的2800米,钻井施工产值从1997年的60多万元提高到2001年的2660万元。丛式井的产值比例由2000年的10%上升到2001年54%,近三年间完成井组42组,成井148口,取得了良好的经济效益和社会效益。
安徽煤田地质局两淮地质基础工程公司第一工程处的地鼠工程公司自1996年立项研究、开发、应用非开挖钻进技术以来,至今已为热力、电力、通讯、煤气、自来水等部门施工完成非开挖地下管线铺设工程数百项,完成铺管长度30多km,获得良好经济效益。
在开发地热、深层水资源、煤层气方面也取得了可喜的成绩。2000m左右的中深层大口径水井成井技术已成为我们拓展社会地质市场的强有力的武器。
4. 抓住机遇迎接挑战
今后的地质勘探队伍将会少而精,但其科技含量只会更高、更新,更讲求经济效益。矿种勘探的界限将会模糊,地质勘探市场将会重新划分。
作为煤炭地质钻探技术工作,一要把主导技术--绳索取心、金刚石钻进技术继续完善、提高。要把多种钻进工艺的设施不断配套、优化,发挥其优势。二要把主导钻进技术与多种钻进工艺有机的整合到一起,以获得更好的技术经济效益。三是积极运用现有的计算机技术、微电子技术,岩心钻机均应配备钻井参数监测系统,并继续研究开发《岩心钻探专家智能系统》来更科学的指导钻探生产。应充分利用计算机、网络技术提高工作效率,实现信息资源共享。四是注重技术人才培养与使用问题,加强科研工作力度,解决生产技术难题,做好技术储备;并认真做好科研成果到生产力的转化工作。五是在岩土基础工程施工方面,首先搞好集约化经营,努力提高施工技术、设备及员工的水平,以切实解决各种施工难题,提高经济效益。六是积极投身社会主义市场经济中,发挥煤炭地质单位的比较优势,在钻探延伸业—社会地质、岩土钻掘基础工程施工领域开拓自已的立足之地,走出自己的发展之路。(摘自中国煤炭地质网站)